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展示精益改善魅力,杨我福田家人风采
-----记2019年第二届精益管理“改善智慧发现之旅”活动
发布时间: 2019/11/20 星期三

  在这冷风吹起的十一月,群叶舞作一片圣洁的繁华,轻轻地落下。让美好的回忆留在十一月的时光里沉淀。福建福田纺织印染科技有限公司于2019年11月13日下午,隆重举行了2019年第二届精益管理“改善智慧发现之旅”活动。副总经理张良胜、总经办林经理及各部门负责人组成的旅行团一行38人,在导游的带领下分两组参观23个改善景点,展开了近两个小时的参观之旅。

 

第一组参观人员率先开启改善智慧发现之旅

  紧接着,第二组参观人员也一起快乐出发,开启我们的改善智慧发现之旅。

  首站,来到印花厂浆房改善景点站。 “浆房涂料房的二次改善”,突破束缚,精益改善没有最好,只有更好。我们的“改善之星“向我们娓娓道来他们的改善成果。

  下一站,印花厂机印改善景点,为我们呈现“5#平网印花机沾布毛的改善”,旅行团一行在现场认真倾听讲解员的讲解,一起感受他们的改善成果,这也是对改善者的肯定和尊重。

  印花厂蒸洗改善景点,印花蒸洗“酸性高乐机二次节省用水改善”。消除浪费,节能降耗,他们的改善为公司创造了实实在在的效益。突破固有思维,持续改善,我们一起为他们的智慧改善点赞。

  来到印花定型改善景点,“印花定型机降低切边损耗方法的改善”,改善品质,降低成品损耗。精益改善、从我做起,已经深入人心!

  继续走,来到印花制网改善景点,“降低网板套位不准的改善”。没有做不到,只有想不到!经改善后,上机网版一次成功率达到了99%,这就是我们福田家人的改善智慧。

  继续往前走,我们来到了印花化验室改善景点。“配料房放浆台改善”,不为改变而改变,要为改善而改善。一次不一样的改善,让现场环境更美,工作效率更高。

 

  我们来到了印花分色改善景点,“分色室6S管理持续改善”,优美的办公环境,既提高了工作效率,心情也变得舒畅。

 

  你了解数码印花吗?那我们就一起去数码印花改善景点看看吧!“数码印花流程改善”,各功能区划分科学、布局合理,提高了效率。“先改变自己的态度,才能改变人生的高度。”井然有序的工作环境,才能塑造一个强大的团队。 

  毛坯仓库改善景点:只有做事脚踏实地的人,才能够说路就在我的脚下。

  “电动叉车充电区消除安全隐患的改善”和“毛坯仓库6S管理提升改善”。既消除了安全隐患,又提高了入库效率。

  五金染化料仓库改善景点:改善措施是基础,不懈努力是关键。“空桶放置区规范放置改善”。干净整洁,布局合理,规范放置,是我们改善之星一直坚守的。

 

  染整品管部改善景点:“卷边内部把控标准建立改善”。从2019年8月截止到现在,品管部内部检查并把关拦截卷边不良全部没有流出给客户。降低了卷边回修不良率。建立标准,员工按标准操作。因卷边回修难度高,回修一缸卷边相当于定型1.5-2缸成品布产能,少回修1吨卷边异常的布,可以减少约2000元的经济损失。 

  成品仓改善景点:有改善,就有进步!“成品仓库6S管理提升改善”。改善后,印花、染整成品放置一目了然,规范整齐。

  染整一车间圆定区改善景点:改善无止境!“圆定布边压痕的改善”。降低了由于布边压痕造成退货或投诉,改善了两条压痕的行业通病,做出了压痕新标准新高度。

  染整一车间定型区改善景点:“定型机切边条收集改善”。经改善后,收集切边条由透明胶袋改用编织袋收集,可以反复利用,既杜绝浪费又环保。切边条收集用编织袋装节约了成本,每年约5万元以上。

  染整一车间常温染色改善景点:“减少脏污飞料改善”,从2019年4月23日改善后,布未超高,再没有出现布掉地脏污现象。干粉染料未拿入生产车间,飞料现象基本没有。改善之星的精彩演讲,让旅行团一行近距离感受他们的改善智慧。张总一行人并与改善之星合理留念。

  技术中心改善景点:技术改善要打破固有观念束缚,在工作中寻找改善切入点。“开定加软手感改善”。改善后,产品手感头中尾一致,客户投诉少了。

  染整一车间开定改善景点:“三槽水洗机品质提升改善”。改善后,水洗更加干净,布毛水洗不干净返修率从改善前的1.9%,到现在下降几乎为零。

  染整一车间呢定区改善景点:“呢定机出布装置的改善”。改善后,现在不用呢毯节约了呢毯费用(每条呢毯约1000元左右)。降低了维修率,改善前每月维修5次以上,而现在维修每月还不到1次,大大提高了效率。特别是消除了安全隐患。

  工程部改善景点:“维修电工技能实操培训平台建立改善”,不一样在于自身的创造。电气操控模拟平台,全部自主制作(注:有些是利用废旧材料制作,合理利用报废材料),节约了成本。通过模拟操作台,平时电气故障现象更加直观的呈现,更加快速排查故障,提高了维修效率。

  染整二车间染色改善景点:后一道工序就是我们的客户,我们无条件要做好满足客户的需求。“布面有胶状物色渍的改善”。改善后,三个月没有出现过一次类似的品质异常。

  染整二车间染色配料房改善景点:“自动化料系统4#化料桶效率提升改善”。精益改善,没有最好只有更好。改善后,去除减速器提升搅拌速度节约了化料时间。

  我们来到了本次改善智慧发现之旅的最后一站,印花品管部改善景点。“资料室规范放置改善”。改善后,我们的窗户亮了,环境也变好了。资料已经分类规范放置,查找方便,整齐有序。

  结束了2个小时开心快乐的改善智慧发现之旅,返回到五楼培训中心召开总结会。经旅行团成员评比出最佳讲解员前三名并进行颁奖。公司领导和3A顾问老师对此次改善之旅活动给予了高度评价。改善智慧发现之旅,为管理人员深入生产现场、走近一线员工、近距离感受员工的改善智慧,提供了一个非常好的交流平台。也大大增强了员工的自信心和成就感。

3A顾问老师总结

 

推进办胡经理为荣获改善之旅“优秀讲解员”颁奖

总经办林经理为荣获改善之旅“最佳讲解员”前三名颁奖

  现场参观的过程,是一个学习的过程,也是一场视觉的盛宴。呈现在参观者面前的,不仅是各部门这一年度优秀的改善成果,更是员工聪明才智,智慧结晶的体现。

  本届改善智慧发现之旅活动所展示的改善景点,不论从有形的经济价值,还是无形的价值来看,比上一届有了显著提高。福田纺织印染员工无穷的精益改善魅力,展现了福田家人的风采,感谢福田家人的付出!同时也希望全体福田家人再接再厉,让更多员工参与到精益改善中来,为提升公司精益管理水平做出应有的贡献。